品牌: | 新得瑞 |
型號(hào): | 按需定制 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
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發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 15:20 |
最后更新: | 2023-11-22 15:20 |
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1、廢水來(lái)源和水質(zhì)
MCT懸浮床加氫裝置自2014年在河南省鶴壁市開始建設(shè),2016年2月完成一次投料順利開車,該裝置除了加工常、減壓渣油外,還可加工各類煤基重質(zhì)原料油,如煤瀝青,高、中溫煤焦油等原料,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)均得到了同行業(yè)的肯定。該裝置產(chǎn)生的廢水具有高酚、高CODCr、高氨氮的特點(diǎn),并含有多環(huán)芳烴和雜環(huán)芳烴類等難生物降解物質(zhì),處理難度大。裝置生產(chǎn)過(guò)程中主要產(chǎn)生2路高濃度廢水,一路是原料煤焦油(含水量小于2%)因升溫產(chǎn)生的廢水;另外一路是懸浮床加氫裝置在煤焦油加氫過(guò)程中產(chǎn)生的廢水。2路廢水均呈現(xiàn)高酚、高CODCr、高含油的“三高”狀態(tài),裝置主要的廢水組成及水質(zhì)如表1所示。
原料切水屬于原料煤焦油在靜置分層情況的切水和常壓升溫過(guò)程中分離出來(lái)的原料廢水,這部分水中的污染物主要有酚類、石油類等。加氫裂化廢水為加氫裂化裝置生產(chǎn)過(guò)程中的注水及加氫分解有機(jī)物產(chǎn)生的水。
2、廢水處理工藝
根據(jù)廢水來(lái)源、水質(zhì)特征和排放水質(zhì)要求,參考相關(guān)煤化工廢水處理工藝,本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用預(yù)處理、生化處理和深度處理相結(jié)合的處理工藝流程。
2.1 預(yù)處理
針對(duì)多股不同濃度的廢水來(lái)源,將原料切水先經(jīng)過(guò)“罐中罐”及過(guò)濾器除油后,與加氫裂化廢水在酸性水槽中混合,經(jīng)靜置、沉淀、除油后經(jīng)汽提塔脫除水中的氨氮和硫化物。然后送往調(diào)節(jié)水池與循環(huán)水排污水、檢修沖洗廢水混合進(jìn)行水量和水質(zhì)調(diào)節(jié),稀釋后首先經(jīng)過(guò)隔油池除去油泥和分散油,溶解性油進(jìn)入氣浮后通過(guò)浮選方法從水中分離出來(lái)。具體預(yù)處理流程如圖1所示。
預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)如表2所示。由表2可見(jiàn),廢水預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)CODCr、氨氮和油有較好的去除效果,CODCr去除率達(dá)到72.0%,氨氮去除率達(dá)到99.3%,油去除率達(dá)74.2%;對(duì)揮發(fā)酚的去除率較低,僅為30.9%,說(shuō)明酚與廢水難以分離,通過(guò)物理法處理對(duì)揮發(fā)酚的降低效果不佳。廢水預(yù)處理前后pH值由11降至8的原因是由于大部分的氨氮被汽提出來(lái)所致。
2.2 生化處理
生化處理措施主要包括A2/O、SBR等多種技術(shù)的組合。其中SBR工藝為后期技改增加的工藝。由于A2/O出水水質(zhì)碳氮比失調(diào)(CODCr低、氨氮高)且可生化性差,故為了同時(shí)提高整個(gè)系統(tǒng)CODCr和氨氮的去除率,采取A2/O與SBR工藝既并聯(lián)又串聯(lián)的運(yùn)行方式。廢水生化處理工藝流程如圖2所示。
由于生化處理前CODCr和油、酚含量仍過(guò)高,本生化處理系統(tǒng)采取了兩級(jí)A2/O生化處理單元(均為接觸氧化工藝)和一套SBR單元以降解廢水中的有機(jī)物和酚,實(shí)現(xiàn)脫氮除磷的目的。A2/O生化池處理量為6t/h,其進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為4041mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為52.9mg/L,該接觸氧化工藝增設(shè)有污泥回流系統(tǒng),其回流方式為每運(yùn)行7h回流污泥1h,且每天排泥一次來(lái)保證污泥沉降比控制在SV30≤3%。通過(guò)添加磷酸氫二鈉和液堿來(lái)保證生化池中生物活性和pH值在一定范圍,設(shè)置膜式曝氣盤控制A池溶解氧質(zhì)量濃度在0.2~0.5mg/L,O池末端溶解氧質(zhì)量濃度在3~6mg/L。
SBR單元共包括水解酸化池(150m3)、進(jìn)水緩沖池(100m3)、SBR反應(yīng)池(550m3)、出水緩沖池(100m3),出水經(jīng)過(guò)砂濾罐過(guò)濾除去部分懸浮物后進(jìn)入后續(xù)深度處理系統(tǒng)。水解酸化池的污泥攪拌方式為由循環(huán)攪拌泵從進(jìn)水緩沖池抽水打至水解酸化池底部,然后水解酸化池溢流出水進(jìn)入進(jìn)水緩沖池。SBR反應(yīng)池的運(yùn)行過(guò)程分為進(jìn)水(20min)、攪拌(55min)、曝氣(210min)、沉淀(55min)、潷水和排泥(20min)5個(gè)階段。上游連續(xù)進(jìn)水進(jìn)入SBR系統(tǒng)的進(jìn)水緩沖池,但其出水間歇進(jìn)入SBR反應(yīng)池(約每6個(gè)小時(shí)進(jìn)水一次,進(jìn)水量可根據(jù)進(jìn)水緩沖池的液位通過(guò)調(diào)整SBR進(jìn)水泵的運(yùn)行時(shí)間完成進(jìn)水),SBR反應(yīng)池的出水方式為間歇出水至出水緩沖池,然后再連續(xù)排水至后續(xù)系統(tǒng)。SBR反應(yīng)池是集硝化、反硝化在同一池內(nèi)進(jìn)行,可進(jìn)一步降低CODCr和氨氮濃度。該系統(tǒng)進(jìn)水量達(dá)10t/h,進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為2085mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為42.27mg/L。利用磷酸氫二鈉和液堿調(diào)整SBR池中生物活性,在曝氣階段水中的溶解氧質(zhì)量濃度控制在5.0~7.5mg/L,污泥沉降比SV30控制在(20±3)%,遠(yuǎn)高于A/O池。
預(yù)處理的來(lái)水經(jīng)過(guò)A2/O生化法處理后出水CODCr質(zhì)量濃度為528mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為31.4mg/L。出水再次進(jìn)入SBR系統(tǒng)進(jìn)行二次生化處理。
經(jīng)過(guò)SBR工藝處理后出水CODCr質(zhì)量濃度為318mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為22.5mg/L,油質(zhì)量濃度為12.9mg/L,酚質(zhì)量濃度為16.9mg/L,CODCr去除率為74.6%,氨氮去除率為67.4%。從整體效果來(lái)看,生化處理前后氨氮質(zhì)量濃度由52.9mg/L下降至22.5mg/L,去除率為57.5%,CODCr質(zhì)量濃度由4041mg/L降至318mg/L,去除率為92.1%,油去除率為91.0%,揮發(fā)酚去除率為95.7%。
2.3 深度處理
焦油加工廢水中的大部分污染物質(zhì)經(jīng)預(yù)處理和生化處理得以去除,但部分分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的多元酚難以分解,給生化處理帶來(lái)一定困難,而且焦油加工廢水含較高濃度的難分離的酚,它能附著在微生物表面形成油膜,阻礙了生化處理池內(nèi)有機(jī)質(zhì)的氧轉(zhuǎn)移效果。因此廢水要實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,還需要經(jīng)過(guò)深度處理措施,進(jìn)一步降低油、酚和CODCr等有機(jī)污染物。本工程深度處理工藝選用臭氧氧化和WCAB復(fù)式曝氣生物濾池串聯(lián)工藝,終達(dá)到排放至市政污水處理廠的指標(biāo)。