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發(fā)布時間: | 2023-11-22 16:04 |
最后更新: | 2023-11-22 16:04 |
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在工業(yè)廢水生物處理系統(tǒng)中,微生物通過自身的新陳代謝作用將污染物降解為無毒、無害的小分子物質。但現(xiàn)代工業(yè)排放的大量污染物對微生物有較強的毒害和抑制作用。在生物硝化工藝中,由于硝化菌生長率緩慢、產(chǎn)率低且為自養(yǎng)型細菌,因此就會導致硝化反應啟動時間長、污泥流失嚴重或遭受負荷沖擊難恢復。此時,可采用生物增效技術作為有效的輔助手段。
生物增效技術是一種通過投加從自然界篩選的優(yōu)勢菌種而達到去除某一種或某一類有害物質,從而提高系統(tǒng)處理效率的技術。通過這種技術,可以快速增加系統(tǒng)中的有效目標生物量,以強化系統(tǒng)對某一特定或特殊污染物的處理能力。該技術可應用于廢水處理系統(tǒng)中的有機物降解、氨氮去除、系統(tǒng)快速啟動、故障恢復、消除富營養(yǎng)化等方面。
本文以陜西渭河煤化工集團有限責任公司三期廢水處理裝置為例,詳細介紹生物增效技術在煤化工廢水生物處理系統(tǒng)中有效提高氨氮去除效果的應用。
1、污水處理系統(tǒng)概況
1.1 裝置概況
陜西渭河煤化工集團三期廢水處理裝置主要采用SBR廢水處理工藝。該廢水處理系統(tǒng)于2011年8月底投入運行,設計規(guī)模為120m3/h。廢水主要為煤氣化裝置產(chǎn)生的高氨氮廢水以及甲醇合成精餾裝置產(chǎn)生的高COD廢水、地面沖洗水、初期雨水等。實際廢水總量約為130m3/h,其中煤氣化裝置產(chǎn)生的高氨氮廢水約95m3/h,甲醇合成精餾裝置產(chǎn)生的高COD廢水約15m3/h,地面沖洗水20m3/h。
1.2 存在的問題
三期廢水處理裝置自2011年8月建成運行以來,經(jīng)過為期三個月調試、污泥馴化培養(yǎng),隨后不斷提高負荷,自2012年4月整個裝置滿負荷運行,出水達標。2016年開始根據(jù)公司生產(chǎn)運行實際需要,三期煤氣化裝置雙爐運行,氣化廢水量由95m3/h增加至120m3/h,氣化煤種也發(fā)生改變,氣化廢水長期NH3-N≥400m3/h,至2016年4月份,長時間的超負荷運行,導致廢水處理裝置氨氮去除效果變差,出水氨氮值嚴重超標,2016年4月該廢水處理裝置生化處理進水和出水氨氮。
系統(tǒng)硝化反應效果基本沒有,氨氮去除能力低,并且SBR池曝氣階段DO較低,pH值為6.5-7.2,鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥活性不好,沉降性能差。
2、硝化菌使用
2.1 投加位置
硝化菌種在2#、4#兩組出水效果差的SBR池使用,1#、3#、5#、6#池正常進水。
2.2 使用周期和投加量
4月28日開始生物增效劑在2#SBR池和4#SBR池循環(huán)曝氣階段各投加6桶×4.5kg?桶-1,同時減少進水量至5min,悶爆兩個周期;從第三個循環(huán)后各投加3桶×4.5kg?桶-1,同時每次增加進水時間5min,連續(xù)投加3個循環(huán),每池共計投加15桶共計58.5kg生物增效劑。第六個循環(huán)水量調整至正常負荷。
2.3 其他主要工藝參數(shù)控制
2.3.1 營養(yǎng)物
2#SBR池和4#SBR池每循環(huán)厭氧階段,各投加甲醇15min。
2.3.2 pH值
生物增效劑投加前,SBR系統(tǒng)由于硝化反應受到抑制,SBR池的pH值均為6.5-7.2。為了保障硝化菌正常進行硝化-反硝化反應,2#SBR池和4#SBR池每進水階段投加30%液堿,同時配合投加Na2CO3,調節(jié)pH值在7.5-8.0。
2.3.3 溶解氧
在運行中,維持曝氣階段DO:2-4mg/l。
3、數(shù)據(jù)及分析
由圖2可以看出,SBR池進水氨氮數(shù)值高且波動大。硝化菌從4月28日開始在2#SBR池和4#SBR池投加使用,前期大量投加進行啟動強化并悶爆,隨著硝化菌逐漸適應2#SBR池和4#SBR池生化系統(tǒng)的水質特點,投加量逐步減少,出水氨氮開始出現(xiàn)穩(wěn)定的下降,5月10號2#SBR池的出水氨氮值降至25mg?L-1以下,出水氨氮值為21.3mg?L-1;5月12號4#SBR池的出水氨氮值降17.4mg?L-1,自此進入硝化菌效果的穩(wěn)定期。至到5月15號,共計5d的穩(wěn)定期,2#SBR池和4#SBR出水氨氮值均小于25mg?L-1的標準,小為13.51mg?L-1,符合預期要求,同時也可以確定2#SBR池和4#SBR的硝化-反硝化反應系統(tǒng)已快速建立(15天時間氨氮去除率69%提高到94%),達到25mg?L-1以下,硝化系統(tǒng)抗沖擊能力增強,故障恢復快。
通過對2#SBR池和4#SBR池使用生物增效劑前后的污泥鏡檢對比后發(fā)現(xiàn),在使用生物增效劑之前,系統(tǒng)中存在的活性污泥其膠團較稀,且有大量的絲狀菌團,較少出現(xiàn)原后生物。而使用增效劑后,菌團都變得密實,消除了絲狀菌團,出現(xiàn)各種纖毛蟲的原生物。同時經(jīng)過一段時間2#SBR池和4#SBR池出水指標的連續(xù)監(jiān)測,當遇到非正常的沖擊后,系統(tǒng)都能得到正常的恢復,不會受到影響。由此可見,生物增效技術的運用,其抗沖擊能力增強,同時活性污泥的性能得到的改變,有效的提高了其處理效率。
4、結束語
,除了生物增效技術發(fā)揮了明顯的效果外,也需要注意控制好以下幾個參數(shù):
(1)SBR池進水pH值控制硝化菌會比較弱,保證進水pH值7.5~8.0,有利于發(fā)揮硝化菌降解氨氮的功能;若對pH值的控制低于7.5,硝化菌的硝化功能會退化?,F(xiàn)場需安排加堿或者Na2CO3,調節(jié)SBR池的pH值。
(2)營養(yǎng)源的投加由于進水的C/N不平衡,所以充足的碳源以及合適的碳、氮、磷比是保證微生物正?;钚员夭豢缮俚臈l件,因此要補充甲醇、磷酸等營養(yǎng)物質。
(3)SBR池的DOSBR池曝氣量是一個很重要的參數(shù),因此合理確定SBR的曝氣時間是非常重要的。在運行中,曝氣時間的確定主要應該根據(jù)SBR池中DO的變化趨勢來確定。
(4)微生物鏡檢長期的鏡檢監(jiān)測可以有效了解生化系統(tǒng)是判斷系統(tǒng)污泥性狀及微生物活性,給工藝人員在廢水裝置的調整過程中提供依據(jù)。
通過投加生物增效菌種,利用生物增效技術對廢水處理系統(tǒng)進行有效處理,已成為越來越多企業(yè)的在處理工業(yè)生產(chǎn)廢水佳選擇,該技術能夠有效保證廢水處理裝置生化處理系統(tǒng)的運行效率和抗沖擊能力,能夠使企業(yè)在廢水處理環(huán)節(jié)有效降低成本,能有效提高化工企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。