品牌: | 天環(huán)凈化設(shè)備 |
顏色: | 綠色 |
材質(zhì): | 玻璃鋼 |
單價(jià): | 66000.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國(guó) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 06:20 |
最后更新: | 2023-12-21 06:20 |
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1、多效蒸發(fā)技術(shù)
蒸發(fā)就是指通過(guò)低壓蒸汽加熱使溶液沸騰后,氣體汽化成液,溶質(zhì)在液體中增濃,各效蒸汽回收后進(jìn)行冷凝收集,冷凝液中不揮發(fā)溶質(zhì)較少,廢水得到凈化,高濃液體通過(guò)脫鹽形成固體。蒸發(fā)操作的目的是將固體和液體進(jìn)行分離,本質(zhì)是熱量更換與傳遞。
多效蒸發(fā)是根據(jù)蒸汽溫度隨壓強(qiáng)降低而降低和只要有溫度差存在,就會(huì)有熱量傳遞發(fā)生的原理,只要有一個(gè)加熱器內(nèi)溶液沸點(diǎn)低于二次蒸汽溫度(且有一定溫差),就可以使二次蒸汽冷凝放熱,加熱溶液而沸騰蒸發(fā)。其實(shí)現(xiàn)方法是:降低該加熱器溶液的壓強(qiáng)(即降低了沸點(diǎn))。在多效蒸發(fā)過(guò)程中,增大加熱蒸汽壓強(qiáng)和降低末效二次蒸汽壓強(qiáng),使各效間形成逐步降低的壓強(qiáng)階梯,則各效溶液的沸點(diǎn)逐漸降低,效與效間形成溫度差,達(dá)到各效溶液吸收前一效二次蒸汽潛熱而沸騰蒸發(fā)的目的。
2、煤化工廢水工程概況
大唐克旗煤制天然氣項(xiàng)目作為國(guó)內(nèi)個(gè)大型煤制天然氣示范項(xiàng)目,碎煤加壓氣化爐產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜、濃度大、水量大、回用處理要求高。煤制氣碎煤加壓過(guò)程中產(chǎn)生高濃度含鹽廢水的零排放,是將碎煤加壓氣化過(guò)程中產(chǎn)生的高含鹽水采取先進(jìn)的技術(shù)工藝方法,將污水中固/液分離,回收可用的回用水,使生產(chǎn)用水循環(huán)使用,以滿足無(wú)污水排放環(huán)保要求。
大唐克旗濃鹽水蒸發(fā)系統(tǒng)是將有機(jī)濃水及濁循環(huán)排污水膜濃縮和再生廢水膜濃縮產(chǎn)生的高濃鹽水混合回收,濃鹽水在三效真空蒸發(fā)罐內(nèi),吸收蒸汽潛熱,自身蒸發(fā)、結(jié)晶,產(chǎn)生的二次蒸汽冷凝,冷凝水送化工區(qū)凝結(jié)水精處理崗位;其結(jié)晶物由過(guò)濾式離心機(jī)分離后作固廢處置。
大唐克旗前段膜濃縮產(chǎn)生的高濃度含鹽廢水通過(guò)蒸發(fā)預(yù)處理處理后,物料通過(guò)一、三效預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入到各效蒸發(fā)器,其中一效蒸發(fā)器通過(guò)生蒸汽加熱后進(jìn)行蒸發(fā),產(chǎn)生的二次蒸汽為二效加熱器使用。二效蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入三效加熱室,三效蒸發(fā)器通過(guò)真空噴射裝置和大氣冷凝器形成一定的真空度。各效蒸發(fā)器蒸發(fā)過(guò)程中,部分晶體析出形成一定的固/液比,濃縮液通過(guò)軸流泵、上下循環(huán)管進(jìn)行循環(huán),避免結(jié)晶物粘在加熱室管束的內(nèi)側(cè)上,各效通過(guò)轉(zhuǎn)料管將濃縮液轉(zhuǎn)入到尾效。尾效過(guò)熱的飽和料液通過(guò)排料泵送至離心機(jī)進(jìn)行離心脫鹽。產(chǎn)生的濾液通過(guò)濾液桶回收至蒸發(fā)調(diào)節(jié)池繼續(xù)蒸發(fā)。各效產(chǎn)生的蒸汽冷卻液收集后進(jìn)行回用。
3、多效蒸發(fā)工藝運(yùn)行和處理效果
多效蒸發(fā)裝置自投入運(yùn)行以來(lái),實(shí)際進(jìn)水量60~100m3/h,產(chǎn)鹽1~2t/h,較比設(shè)計(jì)值偏低。其進(jìn)水COD、堿度比設(shè)計(jì)值都偏高,是本裝置運(yùn)行控制的關(guān)鍵所在;含鹽量高達(dá)20000~30000mg/L,鈣離子在150~250mg/L左右,鎂離子在30~90mg/L左右,也都高于設(shè)計(jì)值。而出水pH合格,出水COD、含鹽量、TOC等指標(biāo)因進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)及其他工況因素影響均超出設(shè)計(jì)值。通過(guò)嚴(yán)控來(lái)水水質(zhì)指標(biāo),優(yōu)化運(yùn)行方式、三效倒料、排放系統(tǒng)母液等措施,改善了運(yùn)行工況,降低了進(jìn)水出水水質(zhì)指標(biāo),摸索出了新的運(yùn)行方式,積累了相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),使蒸發(fā)裝置運(yùn)行滿足了公司水平衡相關(guān)水質(zhì)要求。具體進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)、出水水質(zhì)指標(biāo)
結(jié)束語(yǔ)
本高氨氮廢水處理裝置工藝流程簡(jiǎn)單,設(shè)備占地面積小、投資少,應(yīng)用于山西晉煤天源化工有限公司后,不僅可將煤化工裝置高氨氮廢水處理至滿足污水處理裝置生化系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)要求,而且可回收濃度10%以上的氨水用于煙氣脫硫系統(tǒng)以降低其運(yùn)行成本。本廢水處理工藝適用于煤化工裝置高氨氮廢水的預(yù)處理,具有顯著的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益