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丹陽(yáng)市廢水處理裝置 MJT-45占地面積小

品牌: 天環(huán)凈化設(shè)備
功率: 8.5KW
作用: 水凈化
單價(jià): 58000.00元/套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 全國(guó)
有效期至: 長(zhǎng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-21 07:30
最后更新: 2023-12-21 07:30
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 1、實(shí)驗(yàn)部分

  1.1 陶瓷廢水處理工藝介紹及問(wèn)題分析

  由前言可知,陶瓷廢水中固體懸浮物為主要待處理污染物,而陶瓷廢水的固液分離主要由絮凝過(guò)程完成,由于絮凝劑的種類不同,各有優(yōu)劣,綜合考慮運(yùn)行成本及絮凝效果,國(guó)內(nèi)很多陶瓷生產(chǎn)企業(yè)選擇無(wú)機(jī)、有機(jī)絮凝劑復(fù)合使用。以廣東某陶瓷企業(yè)為例,該陶瓷企業(yè)的切割工序及拋磨工序的清洗廢水首先在沉降池內(nèi)進(jìn)行初級(jí)絮凝處理,絮凝劑為聚合氯化鋁,經(jīng)過(guò)初級(jí)絮凝處理后的上清液經(jīng)過(guò)溢流返回循環(huán)水池,經(jīng)過(guò)二次沉降后返回車間回用,沉降池內(nèi)的絮體與板壓機(jī)濾液混合成為泥漿,并由池底出漿口泵入壓濾車間,壓濾前在混合泥漿中加入非離子型聚丙烯酰胺以進(jìn)一步增大絮體尺寸,起到助濾的作用,壓濾后濾餅運(yùn)回上游原料車間混料,濾液回流至沉降池混漿。該工藝雖然可以很好的綜合無(wú)機(jī)、有機(jī)絮凝劑的各自優(yōu)點(diǎn),在低成本運(yùn)行的條件下實(shí)現(xiàn)較好的絮凝效果,但初級(jí)絮凝過(guò)程中選用聚合氯化鋁作為絮凝劑,絮凝后的上清液濁度很高,雖然可以勉強(qiáng)達(dá)到回用要求,但回用周期短,循環(huán)次數(shù)多,動(dòng)力成本增加。此外,聚合氯化鋁分子量較小,經(jīng)初級(jí)絮凝產(chǎn)生的絮體尺寸較小,容易在沉降池底部發(fā)生板結(jié),影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

  1.2 實(shí)驗(yàn)所用儀器與試劑

  儀器:采用X射線熒光光譜儀(AXIOS-MAX)測(cè)定陶瓷廢水中固體懸浮物的元素組成;X射線衍射儀(X'PertMPD)進(jìn)行陶瓷廢水中固體懸浮物的物相組成分析;激光粒度儀(LS13320)測(cè)定尾礦的粒度分布;光電濁度儀(MZT-3)測(cè)定濁度;JJ-1精密電動(dòng)攪拌器進(jìn)行定時(shí)定速的攪拌。

  試劑:陽(yáng)離子型無(wú)機(jī)-有機(jī)雜化絮凝劑HLM(實(shí)驗(yàn)室自制),聚丙烯酰胺絮凝劑PAM(現(xiàn)場(chǎng)使用)。

  原料:廣東某陶瓷廠生產(chǎn)過(guò)程中的陶瓷廢水。

  1.3 陶瓷廢水來(lái)源及特點(diǎn)

  陶瓷企業(yè)生產(chǎn)工序繁多,而含泥廢水主要來(lái)源于各清洗工序,約占生產(chǎn)廢水總量的95%,廢水中顆粒的固含量為10wt%左右,即100g/L。粒徑分布如圖1所示。顆粒粒徑分布在1~40μm之間,平均粒徑為12.94μm,且90%的顆粒粒徑小于30μm。顆粒物相分析如圖2所示。由上述分析可知,陶瓷廢水中的固體懸浮物主要為石英相和極少量的殘留粘土。然而由于石英自身比重較小,在粒徑較小的情況下難以依靠自身重力快速沉降。此外顆粒表面電位測(cè)得為-6.59mV,顆粒間的靜電斥力進(jìn)一步阻礙了顆粒間的凝聚及快速沉降,也相應(yīng)增大了絮凝的難度。

,回用生產(chǎn)廢水實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化混凝效果的機(jī)理主要在于其化學(xué)作用及物理作用,其中化學(xué)作用是指由于回用廢水中含有大量的金屬氫氧化物脫穩(wěn)膠體顆粒,使廢水中的膠體表面所帶電荷改變,產(chǎn)生靜電吸附及電性中和作用。而物理作用在于增加了原水中的膠體濃度,由混凝動(dòng)力學(xué)可知,這可大大增加顆粒碰撞的幾率,使膠體易于凝聚,從而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化混凝的作用。

  試驗(yàn)中針對(duì)三種不同PAC投加量的混凝沉淀出水濁度進(jìn)行了研究。從提高水質(zhì)方面考慮,若以混凝沉淀出水濁度在1NTU時(shí)認(rèn)為濁度達(dá)標(biāo),在不回用反沖廢水的情況下,需要投加21mg/LPAC才能使出水濁度低于1NTU,大大提高了水廠的運(yùn)行成本。而在直接回用濾池反沖廢水后,由于濁度的去除效果隨著回流比的增大而得到加強(qiáng),在10%的回流比下,投加9mg/L的PAC已經(jīng)可以使出水濁度在1NTU左右,大大減少了混凝劑的投加量,在節(jié)約水資源、降低成本的同時(shí)能夠提高混凝沉淀后出水濁度的去除率。


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